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汽輪機(jī)潤(rùn)滑油乳化問(wèn)題在線(xiàn)處理方法

汽輪機(jī)潤(rùn)滑油乳化問(wèn)題在線(xiàn)處理方法
2020.07.04
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作者:婁倩倩

陜西某電廠(chǎng)供熱機(jī)組在供暖期內(nèi)發(fā)生汽封漏氣,導(dǎo)致汽輪機(jī)潤(rùn)滑油嚴(yán)重乳化,危害機(jī)組運(yùn)行**。為了不影響機(jī)組正常供暖,研究并驗(yàn)證了不同在線(xiàn)處理方法的處理效果。結(jié)果表明,采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行在線(xiàn)再生,可將油的破乳化度降至極限值,使乳化油在極短時(shí)間內(nèi)破乳化,油與水在油箱中具有充足的分離時(shí)間,徹底解決了運(yùn)行油乳化問(wèn)題,為機(jī)組運(yùn)行**提供了保障。

汽輪機(jī)油的重要性

汽輪機(jī)油是工業(yè)潤(rùn)滑油中重要的一類(lèi),主要依靠在機(jī)組軸頸和軸瓦高速旋轉(zhuǎn)過(guò)程中形成油膜,對(duì)汽輪機(jī)軸和軸瓦起承載、潤(rùn)滑和冷卻作用。若潤(rùn)滑系統(tǒng)中油膜形成不良,則極易引起軸和軸瓦的磨蝕、燒蝕,嚴(yán)重的會(huì)發(fā)生抱瓦,引發(fā)機(jī)組非正常停機(jī),給電廠(chǎng)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失。因此,保證汽輪機(jī)油在潤(rùn)滑系統(tǒng)中形成良好的油膜是確保機(jī)組運(yùn)行**的關(guān)鍵。很多電廠(chǎng)在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)汽封漏氣問(wèn)題,導(dǎo)致汽輪機(jī)潤(rùn)滑油發(fā)生乳化。對(duì)汽封進(jìn)行維修必須停機(jī),但是很多情況下沒(méi)有停機(jī)條件,因此需要找到既不影響機(jī)組運(yùn)行,又能解決汽封漏氣所致的汽輪機(jī)潤(rùn)滑油乳化問(wèn)題的方法。本文以陜西某電廠(chǎng)供熱機(jī)組為例,對(duì)該廠(chǎng)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油發(fā)生的乳化問(wèn)題進(jìn)行分析,同時(shí)介紹解決方法及處理效果。

現(xiàn)狀分析

陜西某電廠(chǎng)供熱機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生汽封漏氣,致使汽輪機(jī)潤(rùn)滑油發(fā)生了嚴(yán)重乳化問(wèn)題, 油不透明,呈乳狀,油中水分達(dá) 23 000 mg/L,嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)要求?,F(xiàn)場(chǎng)使用處理流量為 12 m3/h 的真空脫水濾油機(jī) 24 h 不間斷脫水處理多日無(wú)效果,油中水分仍逐漸上升,油箱底部排污管排出的也是乳化的汽輪機(jī)油。為解決該廠(chǎng)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油乳化問(wèn)題,我司技術(shù)人員開(kāi)展了以下研究。

汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí),可使油和水充分?jǐn)嚢瑁椭械娜榛瘎┠茉谟退缑嫘纬蓤?jiān)固的界面膜,使油水交融,產(chǎn)生乳化現(xiàn)象。汽輪機(jī)潤(rùn)滑油發(fā)生乳化的要素有:(?1)油中含水;(?2)油中含有能降低界面張力的表面活性物質(zhì)(乳化劑);?(?3)高速循環(huán)流動(dòng)或攪動(dòng)。對(duì)于正在運(yùn)行的機(jī)組,管路中的油一直在高速循環(huán)流動(dòng),油僅有在油箱中停留時(shí)可看作是相對(duì)靜止的。因此,針對(duì)運(yùn)行機(jī)組汽輪機(jī)油乳化問(wèn)題,應(yīng)在降低水分或提高油質(zhì)破乳化度方面進(jìn)行研究。

該機(jī)組汽封漏氣嚴(yán)重,油中水分不斷增加,一般電廠(chǎng)采用的脫水濾油機(jī)的處理流量**為 12 m3/h, 單位時(shí)間內(nèi)脫水量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于汽封漏氣所帶入的水量,顯然僅靠濾油機(jī)脫水是無(wú)法解決問(wèn)題的?,F(xiàn)場(chǎng)使用處理流量為 12 m3/h 的真空脫水濾油機(jī) 24 h 不間斷脫水處理多日無(wú)效果,也驗(yàn)證了僅用脫水濾油機(jī)進(jìn)行脫水,解決不了上述油質(zhì)乳化問(wèn)題。

  • 添加破乳劑

油的乳化因素之一是含有乳化劑,可向汽輪機(jī)潤(rùn)滑油中添加適量的破乳劑。破乳劑會(huì)和乳化劑發(fā)生絡(luò)合,改變?nèi)榛瘎┙Y(jié)構(gòu),降低界面張力, 但其前提是必須保證對(duì)油質(zhì)的其他指標(biāo)不產(chǎn)生不良影響。

  • 添加破乳劑模擬試驗(yàn)

目前,*常用的汽輪機(jī)潤(rùn)滑油破乳劑為胺與環(huán)氧化合物縮合物類(lèi)破乳劑,對(duì)其進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室添加效果試驗(yàn)。模擬油運(yùn)行環(huán)境,樣品添加破乳劑后在 45 ℃ 水浴中充分?jǐn)嚢?,攪拌后進(jìn)行破乳化度指標(biāo)檢測(cè),并觀(guān)察油、水分離現(xiàn)象,試驗(yàn)結(jié)果所示,添加破乳劑 T1001 可將該機(jī)組汽輪機(jī)潤(rùn)滑油破乳化度由原來(lái)的 24.8 min降至 6.5 min。當(dāng)破乳劑 T1001 質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于 0.02 %時(shí),雖然破乳化度仍可降低,但降幅較??;并且油、水分離后,油層、水層均發(fā)生不同程度的渾濁現(xiàn)象,渾濁程度隨破乳劑添加量的增加逐漸嚴(yán)重。一般汽輪機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)油箱的設(shè)計(jì)容量要求油在油箱的停留時(shí)間為 8~10 min。為保證添加破乳劑后油層、水層清澈,選擇 T1001 質(zhì)量分?jǐn)?shù) 0.02 % 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)添加試驗(yàn),認(rèn)為其可使乳化油在油箱中有充分時(shí)間破乳,將油中水分分離出去。

  • 現(xiàn)場(chǎng)添加破乳劑

按油系統(tǒng)油量為 23 t 計(jì)算,需添加 T1001 4.6 kg。將 T1001 與 20 kg 運(yùn)行油充分?jǐn)嚢杌旌虾?,由油箱頂部檢修口緩慢加入油箱。機(jī)組正常運(yùn)行 12 h、24 h 后,取樣進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果所示。該機(jī)組汽輪機(jī)潤(rùn)滑油加入破乳劑T1001 后,破乳化度明顯降低,與模擬試驗(yàn)結(jié)果相符;水分明顯降低,但仍超標(biāo)嚴(yán)重;油質(zhì)粘度、酸值指標(biāo)沒(méi)有受到影響;油質(zhì)外觀(guān)仍然是乳化狀態(tài);油質(zhì)乳化使?jié)崈舳热源笥?12 級(jí)(?NAS 1638),不符合質(zhì)量要求。

現(xiàn)場(chǎng)添加破乳劑試驗(yàn)結(jié)果表明,向運(yùn)行油中添加破乳劑后,雖然油的乳化程度有明顯改善, 但運(yùn)行油還需約 7 min 才能油水分離,即在現(xiàn)有油箱體積情況下,向運(yùn)行油中添加破乳劑不能解決該廠(chǎng)油質(zhì)乳化問(wèn)題。

  • 油質(zhì)再生處理

油的乳化因素之一是含有乳化劑,可使用對(duì)乳化劑具有吸附作用的吸附劑對(duì)油進(jìn)行再生處理,將油中乳化劑去除,提高油與水的分離能力。為此,擬采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行再生處理。

  • 吸附劑再生模擬試驗(yàn)

采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)添加了破乳劑的運(yùn)行油進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室再生處理效果試驗(yàn)。模擬運(yùn)行油運(yùn)行環(huán)境,油樣添加吸附劑后在 45 ℃ 水浴中攪拌 60 min,用濾紙將吸附劑濾除,檢測(cè)油質(zhì)破乳化度指標(biāo),并觀(guān)察油、水分離現(xiàn)象,試驗(yàn)結(jié)果所示。與未加入吸附劑的運(yùn)行油樣比較,使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 0.5 % 的吸附劑再生處理后,破乳化度反而更高;再增加吸附劑用量,破乳化度值逐漸下降,經(jīng)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.0 % 的吸附劑再生處理后,破乳化度降至 2.3 min; 再增加吸附劑用量,破乳化度還會(huì)降低,但降幅**小。運(yùn)行油中所加入的破乳劑是一種表面活性劑,具有極性,而極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)極性化合物具有吸附作用。因此,用 0.5% 吸附劑處理后,油樣中的破乳劑被處理掉,故破乳化度有明顯上升;當(dāng)吸附劑用量逐漸增加時(shí),油中乳化劑被徹底去除,破乳化度則隨著吸附劑用量增加而逐漸下降,直至接近吸附劑處理可達(dá)到的極限值。

采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行處理,可將其破乳化度降至近 2 min,這與油系統(tǒng)設(shè)計(jì)的油在油箱停留 8~10 min 有 6~8 min 差值,即系統(tǒng)回油進(jìn)入油箱因沒(méi)有攪動(dòng),2 min 左右即可進(jìn)行破乳化,分離出來(lái)的水分有足夠的時(shí)間進(jìn)行沉降,因而可達(dá)到破乳化、去除水分的目的。

  • 現(xiàn)場(chǎng)油再生處理

采用以極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑為基礎(chǔ)的汽輪機(jī)油再生裝置,對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行在線(xiàn)處理,依據(jù)實(shí)驗(yàn)室再生模擬試驗(yàn)結(jié)果,運(yùn)行油量 23?t?需消耗4?套裝有吸附劑的濾芯。再生裝置接入油系統(tǒng)后24?h?不間斷再生處理, 每 3?天更換 1?次濾芯。消耗每套濾芯后,即更換濾芯前,取樣進(jìn)行跟蹤化驗(yàn),化驗(yàn)結(jié)果所示。當(dāng)消耗3?套濾芯后,破乳化度達(dá) 5.2?min,油中含水量明顯下降,此時(shí)油箱底部排污管可排出水,與之前排出的乳狀液明顯不同。當(dāng)消耗 4?套濾芯后,破乳化度降至 1.8?min,油中含水量雖仍超標(biāo),但已降至 223?mg/L,油箱底部排污管排水量明顯增加,油質(zhì)粘度沒(méi)有受到影響,酸值指標(biāo)也有明顯改善,潔凈度已達(dá)到 6?級(jí)(?NAS1638),油質(zhì)已透明,油質(zhì)乳化問(wèn)題得以解決。

  • 處理效果分析

采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行處理后,破乳化度降至 1.8 min,乳化油在油箱中破除乳化后,油與水有足夠的時(shí)間進(jìn)行徹底分離, 水分有足夠的時(shí)間進(jìn)行自然沉降。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際處理效果,采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑再生處理的方法解決了運(yùn)行油乳化問(wèn)題,保證進(jìn)入潤(rùn)滑系統(tǒng)的油是未乳化的正常油質(zhì),油質(zhì)含水量雖然仍超出標(biāo)準(zhǔn)要求,但已明顯改善,若要將油中水分降至標(biāo)準(zhǔn)要求以?xún)?nèi),必須待停機(jī)時(shí)對(duì)汽封進(jìn)行維修。此外,經(jīng)過(guò)再生處理,油品的酸值、顆粒度指標(biāo)得到明顯改善。

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結(jié)論

本次的研究結(jié)果表明,對(duì)于因汽封漏氣量大所致的汽輪機(jī)潤(rùn)滑油嚴(yán)重乳化問(wèn)題,真空濾油機(jī) 24 h?不間斷運(yùn)行達(dá)不到預(yù)期效果;因油箱所限,向油中加入破乳劑也效果有限;*終采用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行在線(xiàn)處理,使問(wèn)題得以解決。實(shí)踐表明,使用極性誘導(dǎo)選擇性吸附劑對(duì)運(yùn)行油進(jìn)行在線(xiàn)再生處理,可在不影響機(jī)組正常運(yùn)行情況下,徹底解決運(yùn)行油乳化問(wèn)題,可保證機(jī)組正常運(yùn)行至計(jì)劃停機(jī)時(shí)進(jìn)行汽封的檢修。本文方案可供有類(lèi)似問(wèn)題的電廠(chǎng)參考。

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