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汽輪機(jī)潤(rùn)滑油顆粒度異常原因分析及處理

汽輪機(jī)潤(rùn)滑油顆粒度異常原因分析及處理
2020.06.15
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作者:婁倩倩

某電廠2×150MW 汽輪機(jī)潤(rùn)滑油顆粒度異常,采取停運(yùn)濾油機(jī),增加軸加風(fēng)機(jī)臺(tái)次、加強(qiáng)對(duì)主油箱底部放水、改變油擋結(jié)構(gòu)等措施,使汽輪機(jī)潤(rùn)滑油顆粒度異常問題得到了徹底解決

潤(rùn)滑油顆粒度異?,F(xiàn)象

某電廠汽輪機(jī)為某汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的CZK150/145-13.2/0.294/535/535 超高壓、一次中間再熱、單軸、沖動(dòng)式、雙缸雙排汽、直接空冷抽汽凝汽式汽輪機(jī)。

2017 年,化驗(yàn)中心在化驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)潤(rùn)滑油中的顆粒度超標(biāo),顆粒度為(NAS1638) 11 級(jí)。接到通知后,機(jī)務(wù)**立即投運(yùn)固定式濾油機(jī)和移動(dòng)式濾油機(jī)進(jìn)行濾油,固定式濾油機(jī)的型號(hào)為MMB305 型離心式油凈化裝置,移動(dòng)式濾油機(jī)為ZZ-6 系列濾油機(jī),按照設(shè)備的說明都可以將潤(rùn)滑油顆粒度降低到(NAS1638)7 級(jí)以下,2 臺(tái)濾油機(jī)不間斷濾油 3 天,潤(rùn)滑油的顆粒度不降反而升高,從(NAS1638)11 級(jí)升高到了超量程水平。第10 天將移動(dòng)式濾油機(jī)更換1 次濾芯,固定式濾油機(jī)清理1 次轉(zhuǎn)股,但在接下來的潤(rùn)滑油顆粒度化驗(yàn)中,結(jié)果仍然是超量程。針對(duì)潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo)問題,展開專題分析,查找原因進(jìn)行治理。

原因分析

一,汽輪機(jī)潤(rùn)滑油粒度超標(biāo)主要有如下原因:

  • 潤(rùn)滑油系統(tǒng)部件在制造、裝配、大修過程中留下來的污染物。如:毛發(fā)、鐵屑、焊渣、灰塵等。這些污染物在機(jī)組安裝和沖洗過程中沒有及時(shí)、徹底地清理。
  • 主油箱密封性能差,油箱周圍空氣中的污染物通過縫隙進(jìn)入油箱帶入油系統(tǒng),污染油質(zhì)。
  • 汽輪機(jī)主油箱排煙風(fēng)機(jī)出口手動(dòng)門開度過大,微小顆粒通過油檔進(jìn)入各軸承箱,進(jìn)而污染潤(rùn)滑油。
  • 潤(rùn)滑油系統(tǒng)各部件和各液壓泵、各軸承和供油系統(tǒng)的正常磨損,污染油質(zhì)。
  • 主油箱在正常加油前未進(jìn)行混油試驗(yàn)便加油,新油與舊油不匹配,產(chǎn)生油泥,污染油質(zhì)。
  • 新汽輪機(jī)油入廠時(shí)不合格,加入到主油箱內(nèi)污染主油箱中的潤(rùn)滑油。

二, 潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo)原因的排查

按照上述分析的原因,將原因逐個(gè)排除掉之后, 沒有其它辦法只能繼續(xù)進(jìn)行濾油,這樣又堅(jiān)持濾油到第30 天,化驗(yàn)結(jié)果仍然是潤(rùn)滑油顆粒度超過量程。

上灣熱電廠潤(rùn)滑油顆粒度分析采用的是激光顆粒度儀,根據(jù)激光源通過油樣后的遮光原理,對(duì)其投影的陰影部分進(jìn)行顆粒度計(jì)數(shù),油中的微量水分可能會(huì)對(duì)激光光線偏離作用,從而影響顆粒度的分析結(jié)果。

根據(jù)水分可能對(duì)潤(rùn)滑油的顆粒度化驗(yàn)產(chǎn)生影響, 對(duì)2017 年1~3 月份潤(rùn)滑油顆粒度及水分變化情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,如表1 所示。通過對(duì)表1 的分析,發(fā)現(xiàn)在潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo)的過程伴隨著潤(rùn)滑油中水分的不斷升高,有很好的對(duì)應(yīng)性,按照這個(gè)思路,立即處理潤(rùn)滑油中水分,以排除水分對(duì)顆粒度測(cè)量的干擾。

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2?月16?日開始處理潤(rùn)滑油中的水分,油凈化裝置可以將潤(rùn)滑油中水分控制在50mg/L,決定繼續(xù)運(yùn)行油凈化裝置。移動(dòng)式濾油機(jī)沒有脫水功能,同時(shí)主油箱底部的放水點(diǎn)取自移動(dòng)式濾油機(jī)入口,決定停用移動(dòng)式濾油機(jī),每隔4h?進(jìn)行1?次主油箱底部放水。通過上述措施,2?月20?日,潤(rùn)滑油的水分降低到了80.2mg/L,潤(rùn)滑油顆粒度降低到了(NAS1638)10?級(jí)水平。3月1?日, 潤(rùn)滑油的水分降低到了43.7mg/L,潤(rùn)滑油顆粒度降低到了(NAS1638)7?級(jí)水平,潤(rùn)滑油也恢復(fù)了光亮。3?月6?日,潤(rùn)滑油的水分降低到了31.8mg/L,潤(rùn)滑油顆粒度降低到了(NAS1638)6?級(jí)水平。說明了潤(rùn)滑油中的水分干擾了顆粒度的測(cè)量,潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo)的根源是水分干擾的。

按照上述方法,該廠一直堅(jiān)持定期進(jìn)行主油箱底部放水和運(yùn)行油凈化裝置,不啟動(dòng)移動(dòng)式濾油機(jī),潤(rùn)滑油中的水分和顆粒度在1?個(gè)月內(nèi)比較正常。2017?年5?月,再次出現(xiàn)了潤(rùn)滑油顆粒度超標(biāo),同時(shí)還是水分不斷升高,但是這次按照上述辦法已經(jīng)無法控制潤(rùn)滑油的顆粒度和水分,*終使?jié)櫥偷念w粒度再次超標(biāo)。此時(shí)化驗(yàn)潤(rùn)滑油的破乳化度,已經(jīng)達(dá)到了20′48″, 較?2016?年 11?月份破乳化度 11′25″有較大幅度的升高。這樣,再一次將工作的重心轉(zhuǎn)移到了治理潤(rùn)滑油中的水分上

潤(rùn)滑油水分超標(biāo)

潤(rùn)滑油含水如不及時(shí)排出,長(zhǎng)時(shí)間乳化會(huì)導(dǎo)致水滴越來越小,一般濾油分離方式很難將其去除。同時(shí), 潤(rùn)滑油中含水易造成潤(rùn)滑油乳化(潤(rùn)滑油的破乳化度已經(jīng)升高),降低潤(rùn)滑效果。嚴(yán)重時(shí)將破壞油膜的形成,有可能燒壞軸承,給設(shè)備造成較大程度的損壞。

1,潤(rùn)滑油水分超標(biāo)的原因分析

(1)機(jī)組運(yùn)行中軸封汽壓偏高,軸封加熱器冒正壓運(yùn)行,軸封出現(xiàn)冒汽現(xiàn)象,軸承附近處漏汽被吸進(jìn)主油箱內(nèi),凝結(jié)后進(jìn)入潤(rùn)滑油系統(tǒng)。

(2)潤(rùn)滑油冷油器出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,使冷卻水進(jìn)入窗上有水珠,如圖1 所示。說明汽輪機(jī)高壓軸封漏汽, 已經(jīng)通過油檔進(jìn)入到了潤(rùn)滑油系統(tǒng)。

(3)油凈化裝置異常,不能正常脫水。

2,潤(rùn)滑油水分超標(biāo)的排查

?(1)軸封系統(tǒng)方面的排查

現(xiàn)場(chǎng)對(duì)軸封漏汽情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)高壓軸封處漏汽嚴(yán)重,與高壓軸封相連的前軸承箱的回油窗上有水珠。說明汽輪機(jī)高壓軸封漏汽, 已經(jīng)通過油檔進(jìn)入到了潤(rùn)滑油系統(tǒng)中,軸封冒汽是潤(rùn)滑油進(jìn)水的一個(gè)原因。

(2)冷油器方面的排查

上灣電廠冷油器所用的冷卻水為開式循環(huán)水,連續(xù)觀察運(yùn)行中冷卻水壓力一直保持在0.05Mpa,潤(rùn)滑油壓力保持在0.25Mpa 運(yùn)行。說明冷卻水通過冷油汽漏入到潤(rùn)滑油中的可能不大,所以可以排除冷油器泄漏的影響。

(3)油凈化裝置運(yùn)行情況排查

本機(jī)油凈化裝置可以將潤(rùn)滑油中的水分控制在50mg/L,但在潤(rùn)滑油中的水分超過50mg/L?時(shí),油凈化裝置的排水口也一直沒有脫水的痕跡,說明油凈化裝置脫水效果不好。

通過上述分析可知,造成#2 機(jī)潤(rùn)滑油水分超標(biāo)的主要原因是前軸承附近高壓軸封蒸汽外漏,蒸汽通過油檔間隙被吸進(jìn)軸承回到主油箱,引起潤(rùn)滑油中含水嚴(yán)重。

采取措施

1,運(yùn)行方面的措施

(2)加強(qiáng)對(duì)主油箱底部進(jìn)行放水,在主油箱水分>80mg/L 時(shí),每4h 進(jìn)行1 次主油箱底部放水工作。

(3)適當(dāng)降低軸封壓力運(yùn)行,控制高壓軸封汽外漏量。通過試驗(yàn)比較,#2機(jī)組軸封壓力14kPa?時(shí),真空嚴(yán)密性會(huì)受到影響,所以將軸封供汽壓力由原來的 27kpa?降低到20kpa?運(yùn)行。

(4)維持2臺(tái)軸封加熱器風(fēng)機(jī)運(yùn)行。加強(qiáng)油質(zhì)化驗(yàn),在潤(rùn)滑油水分>50mg/L 期間,每天化驗(yàn)#2?機(jī)組潤(rùn)滑油水分,觀察其變化趨勢(shì)。

(5)防止?jié)櫥屠溆推鳚B漏而進(jìn)水,保持冷油器冷卻水壓力始終低于潤(rùn)滑油壓力。

(6)加強(qiáng)對(duì)軸承金屬溫度的運(yùn)行監(jiān)視,防止油質(zhì)惡化影響機(jī)組運(yùn)行。

(7)檢修方面的措施

(8)在軸封加熱器風(fēng)機(jī)出口處增加新的疏水點(diǎn)和閥門,確保軸封風(fēng)機(jī)出口管道**處不積水,保證軸封加熱器風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常。

(9)在高壓軸封處增加軸流風(fēng)機(jī),將漏出的蒸汽及時(shí)吹走,減少漏入軸承的蒸汽量。將汽輪機(jī)前軸承箱油檔改成氣密封式的油檔,阻斷高壓軸封漏出的蒸汽進(jìn)入到潤(rùn)滑油中

取得成效

按照上述措施,#2 機(jī)組潤(rùn)滑油水分超標(biāo)現(xiàn)象得到了有效控制,潤(rùn)滑油中水分含量基本上能控制在30mg/L 以下,潤(rùn)滑油顆粒度的也恢復(fù)到了(NAS1638)6級(jí)水平,破乳化度也降低到了12′32″,前軸承箱的回油窗上的水珠也消失了,如圖2 所示。通過半年的觀察,#2 機(jī)潤(rùn)滑油顆粒度以及水分始終保持在較好水平,未出現(xiàn)異常。因此:

(1)潤(rùn)滑油顆粒度的測(cè)量容易受到水分的干擾,即便潤(rùn)滑油水分在合格范圍,對(duì)顆粒度測(cè)量結(jié)果的影響較大,運(yùn)行中在測(cè)量潤(rùn)滑油顆粒度時(shí),需要測(cè)量水分的大小,以排除水分的影響。

(2)機(jī)組在運(yùn)行中很難徹底解決高壓軸封漏汽,通過運(yùn)行措施和臨時(shí)手段措施,可以有效地控制汽輪機(jī)潤(rùn)滑油水分,為汽輪機(jī)及機(jī)組的**運(yùn)行提供保障。

(3)對(duì)軸封漏汽嚴(yán)重的軸承油擋更換為氣密封油檔,可以徹底解決軸承箱進(jìn)水問題。

(4)潤(rùn)滑油水分長(zhǎng)期維持在標(biāo)準(zhǔn)值偏高水平,會(huì)引起破乳化度升高,加速油液乳化。如不及時(shí)降低潤(rùn)滑油水分含量,將會(huì)使?jié)櫥蛧?yán)重乳化。

(5)因潤(rùn)滑油水分過大引起的破乳化度升高,通過防止外水進(jìn)入油系統(tǒng),采用濾油設(shè)備濾水或主油箱底部放水等手段,降低油系統(tǒng)中水分含量,可以使破乳化度恢復(fù)到正常值。

(6)應(yīng)對(duì)汽輪機(jī)高中壓缸軸瓦回油窗進(jìn)行檢查。如有水珠,應(yīng)立即對(duì)潤(rùn)滑油中水分的含量進(jìn)行化驗(yàn);發(fā)現(xiàn)升高或者超限,需要及時(shí)進(jìn)行處理。

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