在實際過濾工程種,機械式過濾器也被稱為多介質(zhì)過濾器,某項目中應(yīng)用到多介質(zhì)過濾器,每天白天運行,該設(shè)備出水濁度能達到預(yù)定要求。累計運行20天左右進口水很清,出口水卻很很渾濁,要反洗足夠時間才能達到要求,有時甚至反洗30分鐘。運行調(diào)試結(jié)束后,來水水質(zhì)時常較差,產(chǎn)水濁度不合格,產(chǎn)水濁度超出濁度儀測量量程。據(jù)此,做出了如下問題分析。
多介質(zhì)過濾器運行問題分析
在實際過濾工程種,機械式過濾器也被稱為多介質(zhì)過濾器,某項目中應(yīng)用到多介質(zhì)過濾器,每天白天運行,該設(shè)備出水濁度能達到預(yù)定要求。累計運行20天左右進口水很清,出口水卻很很渾濁,要反洗足夠時間才能達到要求,有時甚至反洗30分鐘。運行調(diào)試結(jié)束后,來水水質(zhì)時常較差,產(chǎn)水濁度不合格,產(chǎn)水濁度超出濁度儀測量量程。據(jù)此,做出了如下問題分析。
1、原水水質(zhì)變差
原水水質(zhì)變差對多介質(zhì)過濾器影響較大,多介質(zhì)過濾器在系統(tǒng)設(shè)計時濁度不高于20NTU,實際運行時,來水濁度有時超過濁度儀量程(0-200NTU),這會對多介質(zhì)過濾器的穩(wěn)定運行造成影響。因此,在進水水質(zhì)差的條件下,可以采取多介質(zhì)過濾器進口濁度設(shè)置保護措施:當進水濁度大于20NTU時,停運設(shè)備,并檢測分析進水水質(zhì)惡化的原因,對出問題的系統(tǒng)進行檢查,確保解決進水水質(zhì)差的現(xiàn)狀。
2、反洗出水渾濁的原因一是濾料問題
多介質(zhì)過濾器采用無煙煤+石英砂雙層濾料填裝,如果濾料間孔隙大,在過濾過程中細小的懸浮顆粒可能會穿透濾層,影響出水水質(zhì);二是反洗強度問題。反洗時,較低的反洗強度不能使濾層充分松動,從而影響反洗效果。同時較低的反洗強度也會使沉淀物殘留在濾層中,情況嚴重時沉淀物和濾料會結(jié)成硬塊,導(dǎo)致運行時濾層中水流不均勻,出水水質(zhì)較快地3惡化,通過濾層的水流阻力加大,令過濾時水頭損失過快。而較高的反洗強度則會令細小濾料就會被反洗水帶出;三是填料高度問題。設(shè)計填料層1200mm,實際裝有1300mm,過高的填料層,在某種程度上對出口水質(zhì)來說是有利的,但會增加壓差、壓頭,降低出力。
處理解決:針對運行中存在的問題采取如下措施:對原系統(tǒng)進行改造升級,脫硫廢水來水渾濁,則要檢查脫硫廢水系統(tǒng)的運行狀況,對脫硫廢水處理系統(tǒng)運行進行相應(yīng)的調(diào)整和改造;在設(shè)計參數(shù) 范圍內(nèi)增大多介質(zhì)過濾器的反洗流量,提高反洗強度,以避免沉淀物殘留在濾層中,防止沉淀物和濾料結(jié)成硬塊;同時考慮增加氣洗,保證反洗效果;重新對濾料進行篩分,使粒徑分布達到優(yōu);運行時控制流量、壓力;非運行時不要將過濾器內(nèi)水放盡,保留高度的水墊層。通過一系列的運行方式的調(diào)整,我們找到了一個相對比較理想的運行模式,達到了回用水水質(zhì)的標準。
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