某煉油廠加氫生產(chǎn)裝置中的原料油過濾器濾芯頻繁發(fā)生堵塞故障。該過濾器過濾精度為過濾精度為20 μm的燒結(jié)網(wǎng)濾芯,因經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間原料油的過濾與分離,濾芯的內(nèi)外及夾層間均粘附著焦粉、瀝青質(zhì)等油垢雜質(zhì),導(dǎo)致堵塞故障,嚴(yán)重影響了裝置生產(chǎn)。1 化學(xué)清洗1.1 清洗濾芯設(shè)備和材料高溫清洗車1臺(tái)(規(guī)格10 m 3 )、可調(diào)壓噴淋設(shè)備、多種藥劑。由于氯離子對(duì)奧體鋼不銹鋼易產(chǎn)生腐蝕,所以所用的藥液均不含氯化物。所用的水需經(jīng)過5 μm 的過濾設(shè)備過濾,水中氯離子含量小于20×10 -6 ,所用的氣體經(jīng)過5 μm除塵設(shè)備過濾[1] 。1.2 清洗過程(1)首先測(cè)定清洗前濾芯的壓差,做好記錄。(2)堿洗。將濾芯放入在高溫清洗車內(nèi),同時(shí)在清洗車內(nèi)全過程放掛腐蝕試片,以檢測(cè)藥液對(duì)濾芯腐蝕情況,加多種堿液、助洗劑(NaOH、Na 2 CO 3 、Na 3 PO 4 );進(jìn)行清洗濾芯上的過量的油垢及結(jié)焦物等雜質(zhì),同時(shí)升溫至 90~105 ℃,保持24~48 h。(3)采用CCl 4 浸泡。堿洗后將過濾器濾芯放入到CCl 4清洗車內(nèi),清洗過濾器濾芯上的過量的瀝青質(zhì)及焦粉,常溫清洗20~24 h...
某煉油廠加氫生產(chǎn)裝置中的原料油過濾器濾芯頻繁
發(fā)生堵塞故障。該過濾器過濾精度為過濾精度為20 μm的
燒結(jié)網(wǎng)濾芯,因經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間原料油的過濾與分離,濾芯的
內(nèi)外及夾層間均粘附著焦粉、瀝青質(zhì)等油垢雜質(zhì),導(dǎo)致堵
塞故障,嚴(yán)重影響了裝置生產(chǎn)。
1 化學(xué)清洗
1.1 清洗濾芯設(shè)備和材料
高溫清洗車1臺(tái)(規(guī)格10 m 3 )、可調(diào)壓噴淋設(shè)備、多種
藥劑。由于氯離子對(duì)奧體鋼不銹鋼易產(chǎn)生腐蝕,所以所用
的藥液均不含氯化物。所用的水需經(jīng)過5 μm 的過濾設(shè)備
過濾,水中氯離子含量小于20×10 -6 ,所用的氣體經(jīng)過5 μm
除塵設(shè)備過濾
[1] 。
1.2 清洗過程
(1)首先測(cè)定清洗前濾芯的壓差,做好記錄。
(2)堿洗。將濾芯放入在高溫清洗車內(nèi),同時(shí)在清洗
車內(nèi)全過程放掛腐蝕試片,以檢測(cè)藥液對(duì)濾芯腐蝕情況,
加多種堿液、助洗劑(NaOH、Na 2 CO 3 、Na 3 PO 4 );進(jìn)行清洗濾
芯上的過量的油垢及結(jié)焦物等雜質(zhì),同時(shí)升溫至 90~
105 ℃,保持24~48 h。
(3)采用CCl 4 浸泡。堿洗后將過濾器濾芯放入到CCl 4
清洗車內(nèi),清洗過濾器濾芯上的過量的瀝青質(zhì)及焦粉,常
溫清洗20~24 h,使清洗液滲透到每個(gè)細(xì)小的角落,使污垢
逐漸減少到零
[2] 。
(4)酸洗。經(jīng)CCl 4 浸泡后將過濾器濾芯放入到清洗車
內(nèi),升溫至120~130 ℃,保持4~8 h,除掉物料積碳,然后用
調(diào)壓噴淋設(shè)備沖洗,用過濾后的水沖洗濾芯,再由內(nèi)至外
沖洗濾芯每根管,每根管的清洗時(shí)間30 min。濾芯全部清
洗干凈,再把過濾器濾芯放回清洗車內(nèi)加堿鈍化溫度保證
70~80 ℃,4~6 h,pH調(diào)9.5~10。
(5)清洗后的檢查。用30倍的放大鏡檢查每1根濾芯
內(nèi)外及表面清潔情況。
2 清洗過程的技術(shù)要求
(1)清洗使用化學(xué)藥劑氯離子含量小于20×10 -6 ,對(duì)金
屬的腐蝕控制在≤1.0 g/ (m
2 ·h)。
(2)在拆卸裝運(yùn)過程中,應(yīng)避免濾芯與其他金屬物體
發(fā)生接觸或碰撞,以免發(fā)生鐵素體轉(zhuǎn)移,影響濾芯的抗腐
燃料油使用量后,霧化蒸汽可減少50~80 kg/h的使
用量,節(jié)約高壓蒸汽成本0.39~0.62 萬(wàn)元;蒸汽過
熱爐加熱蒸汽可減少20~30 kg/h的使用量,節(jié)約中
壓蒸汽成本0.13~0.20 萬(wàn)元。由此項(xiàng)措施月可節(jié)
約蒸汽成本約0.52~0.82萬(wàn)元,見表4。
表4 蒸汽過熱爐霧化蒸汽節(jié)約成本核算
4 結(jié)束語(yǔ)
苯乙烯裝置通過對(duì)蒸汽過熱爐進(jìn)行技術(shù)改
造,自主研發(fā)出適合現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行工況下的燃燒器,使
得脫氫尾氣全部并網(wǎng),作為燃料。經(jīng)技術(shù)人員對(duì)
蒸汽過熱爐燃料系統(tǒng)進(jìn)行核算,確定苯乙烯裝置
燃料系統(tǒng)和蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化方案,并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際
調(diào)整降本增效措施,從而在裝置**平穩(wěn)運(yùn)行的
工況下,減少了苯乙烯能源消耗,降低了裝置生產(chǎn)
成本。